主动挑担村级企业,分担村里的困难,为自己的主打产品——五金产品做配套。2002年,濒临倒闭的汇佳电镀由金解波正式接手,电镀行业的门外汉金解波开始了新的创业。
2009年的今天,经过几年整改的汇佳电镀,已经新建了厂房,购置了新设备,不仅电镀工艺达到了环保要求,其外贸五金产品的业务量也不断增加。“原先我的外贸五金产品每年有600万元的发外电镀加工,现在都能自己内部消耗了。而且,五金产品所出口的德国、英国等客户来企业参观时,同步参观了我的电镀厂,觉得企业现在的电镀生产工艺已经达到了国外的要求。”金解波深深感到,自己从电镀行业的门外汉,到成为整个行业整改的“先行者”,这步棋走得对。
2004年,带着几十万资金准备挽救电镀厂时,金解波开始用的还是陈旧的设备,他每年逐步扩大厂房面积,淘汰旧设备,购置新设备,采用新工艺。如今,企业已经使用了上海轻工大学研发的镍回收装置三套,铜回收装置一套。这些设备由上海轻工大学投资,一方面它可以帮助使企业一年节省20-30万元的污水处理成本,另一方面,上海轻工大学还能从最后的污水中提炼镍、铜再回收利用,双方获利。
多年来,汇佳电镀总计投入环保设施200多万,厂房、辅房500多万,生产设备前后投入约500多万,电力、锅炉、道路投入100万。每一个投入都伴随着企业环境的改善和要求的提高:污水收集处理达到一级A标准了,酸雾、碱雾吸收装置到位了,节能节耗更多了……最明显的无疑是企业自动线工艺的采用。原先企业只有一条原始手动线,改造后目前已有2条自动线,1条半自动线。金解波为记者计算说,按照8小时工作制计算,原先一天手工线班产值0.5万元,需要工人11个,成品率可达96%,材耗率55%,用水量25吨,现场环境能打60分。同样,换成一条全自动线后,班产值可达1.2万元,需人工7人,成品率99%,材耗率48%,用水量12吨,现场环境能有90分。“一条自动线可替代两条手工线以上的工作量,在业务正常的情况下,二至三年便可挣回一条自动线。”金解波尝到了“有效投入”的甜头。 “电镀企业的整改,反过来促进了五金产品的对外销售。现在,五金产品的业务量有很大的增长。电镀企业的创办,延伸了企业的产业链,获益的自然是企业,环保让我体会到了企业效益的增加!”说起白手起家干电镀这个行业,已是半个环保行家的金解波有着自己的理解。
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